MD型臥式礦用多級離心泵轉(zhuǎn)子部分主要由軸及安裝在軸上的葉輪、軸套、平衡盤等零件組成,其中葉輪的數(shù)量根據(jù)泵的級數(shù)而定。軸上零件通過平鍵和軸螺母緊固使之與軸聯(lián)成一體。整個轉(zhuǎn)子由兩端滾動軸承或滑動軸承支承,軸承按型號不同而定,均不承受軸向力,其軸向力由平衡盤平衡。泵在運行中允許轉(zhuǎn)子在泵殼中軸向游動,不能采用向心球軸承。滾動軸承用油膩潤滑,滑動軸承用稀油潤滑,并用油環(huán)進行自潤滑,循環(huán)水冷卻。泵的進水段、中段、出水段之間的密封面均采用二硫化鉬潤滑脂密封,轉(zhuǎn)子部分與固定部分之間裝有密封環(huán)、導葉套等進行密封,當密封環(huán)和導葉套的磨損程度己影響泵的工作性能時應予以更換。
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2018年5月3日,長沙中聯(lián)泵業(yè)組織了一場員工業(yè)務知識培訓,針對的人群是2018年第一批入職的營銷員,此次培訓由公司資深水泵專家李矛經(jīng)理負責講解,培訓目的是幫助新員工盡快熟悉水泵理論知識,了解公司核心產(chǎn)品自平衡多級泵,盡快進入工作狀態(tài)。為期2周的新員工培訓使新入職員工受益匪淺,考試全部都通過合格。
IH型化工泵是在老式IH型離心泵的基礎(chǔ)上按照國際標準研發(fā)出來的第五代耐腐蝕化工流程泵,采用臥式單級單吸懸臂式離心泵結(jié)構(gòu),性能可靠,抗汽蝕性能好,工作效率高,能在溫度-20度到105度之間和一定濃度范圍內(nèi)和輸送各種沒有顆粒物和污染的腐蝕性的液體,機械密封采用雙端面機械密封冷卻裝置,輸送介質(zhì)的溫度可以達到280度。
多級離心泵聯(lián)軸器間隙,流量在440m3/h,揚程在60m的高效節(jié)能雙吸中開泵的型號有推薦嗎?推薦使用GS型雙吸中開泵,具體型號是GS150-460B,Q流量=440m3/h,H揚程=60米,轉(zhuǎn)速=1450r/min,需要的電機功率是90kw,泵的進口直徑200mm,出口直徑150mm,立式安裝臥式安裝都可以。
多級離心泵聯(lián)軸器間隙,長沙中聯(lián)泵業(yè)會按照合同規(guī)定的時間準時交付設備。從合同簽訂下單,我們會制定一個準確的交付時間表,督促工廠按照時間表按時生產(chǎn),精準、細致地跟進排單計劃,并安排物流跟蹤完成交付,保證在更短的時間內(nèi),以更快速度如期把設備交到客戶的手中,讓設備盡快的投入生產(chǎn)使用,更早的為客戶產(chǎn)生更多的利益。
輸送的介質(zhì)溫度超過了80度,甚至達到了200度,就要用到高溫泵了。常用的型號有:DG型臥式多級離心鍋爐給水泵,結(jié)構(gòu)新穎,運行平穩(wěn),能輸送210度以下的清水;IY型臥式單級單吸油泵,密封性能嚴密可靠,是用在油田、石油化工廠輸送150度以下的石油、汽油、機油及類似于油的產(chǎn)品;IHF型氟塑料襯里化工泵,結(jié)構(gòu)先進合理,耐腐耐磨耐高溫,用于輸送200度以下任意濃度的強腐蝕性介質(zhì)。
中聯(lián)泵業(yè)的自平衡多級離心泵是采用自主知識產(chǎn)權(quán)研發(fā)設計的,并注冊了商標認證,累計取得發(fā)明專利證書、實用新型專利證書、外觀設計專利證書超過十余項,并通過了國家相關(guān)的節(jié)能產(chǎn)品認證標準和技術(shù)要求,技術(shù)標準遠超國際和國內(nèi)同類型產(chǎn)品,是機械工業(yè)部重點推廣的高效節(jié)能多級離心泵產(chǎn)品之一。
2019年12月19日,長沙市工商行政管理局核準正式印發(fā)長沙中聯(lián)泵業(yè)股份有限公司營業(yè)執(zhí)照,標準著公司股份制改造圓滿完成,為公司登陸資本市場做了良好的鋪墊。中聯(lián)泵業(yè)將會以此為股份制改造為契機,建立新的企業(yè)發(fā)展競爭機制,實施規(guī)范化運作,帶著員工、股東和投資合作伙伴一起發(fā)展,力爭早日實現(xiàn)新三板掛牌上市。
多級離心泵聯(lián)軸器間隙,長沙中聯(lián)泵業(yè)基于過去二十幾年對離心泵行業(yè)的深入研究,經(jīng)過市場對傳統(tǒng)多級泵故障痛點的深度解析,開發(fā)出了一系列高效節(jié)能環(huán)保的自平衡多級泵。它是適應國內(nèi)各行業(yè)水處理市場的泵系統(tǒng)節(jié)能的環(huán)保型工業(yè)流體機械設備,效率提高了3-8%,延長了使用壽命,降低了用泵企業(yè)的電力支出和維保費用等運營成本。
中聯(lián)泵業(yè)自由專利產(chǎn)品自平衡多級離心泵的研發(fā)就離不開李矛師傅的參與,他帶領(lǐng)著研發(fā)小組一心撲在產(chǎn)品的研發(fā)改進工作上,吃苦耐勞、不屈不,不斷克服產(chǎn)品上設計上的難點,進行了數(shù)次的試驗,終于不負有心人,自平衡多級泵改善成功,質(zhì)量、性能都比傳統(tǒng)多級泵有了大幅的提升,深受廣大用戶的青睞。